遼寧省某冷凍廠凍結(jié)間的空氣冷卻器上,安有?500×1500的臥式氨液分離器。1975年11月10日,當(dāng)時(shí)正值生產(chǎn)旺季,凍結(jié)產(chǎn)量大。為了縮短周轉(zhuǎn)時(shí)間,操作人員錯(cuò)誤認(rèn)為是空氣冷卻器排管上霜層不厚,可以采用外界方法除霜,于是便違章關(guān)閉了該廠凍結(jié)間所有的閥門,用大量水迅速?zèng)_霜。結(jié)果,沖霜不到5mm,發(fā)生了氨液分離器的強(qiáng)烈爆炸,分離器一端封頭從焊縫處斷開,被炸出十多米遠(yuǎn),約1t氨液全部逸出,5名工人受傷。庫(kù)內(nèi)十多噸牛肉被氨污染,停產(chǎn)一星期后,修復(fù)使用。

事故發(fā)生后,對(duì)于如何消除凍結(jié)間內(nèi)氨氣,曽試用了幾種方法。最初是在庫(kù)內(nèi)外安裝通風(fēng)機(jī)向外排風(fēng),開始效果還好,后因氣流短路,排氨效果并不顯著。繼而使用冰醋酸溶液噴霧,中和氨氣,但在大量泄氨下,費(fèi)用太大。最后采用大面積淋水,同時(shí)吹風(fēng),使氨不斷溶解于水,并將水掃出庫(kù)外,避免氨的再蒸發(fā)。這種方法可取,只是水泵的勞動(dòng)力比較多。事故是由兩方面原因造成的:
(1)該急凍間采用氨泵、重力兩種供液方法。當(dāng)時(shí)用氨泵供液,結(jié)凍結(jié)束時(shí),空氣冷卻器內(nèi)基本上是滿液的,不經(jīng)熱氨沖霜排液,又關(guān)閉了該裝置系統(tǒng)的所有閥門,驟然進(jìn)行大面積地沖霜。在劇烈的熱交換下(相當(dāng)于用水去加熱氨液),氨液大量蒸發(fā),無處泄壓,壓力劇增。
(2)觀察破壞的氨液分離器封頭,發(fā)現(xiàn)封頭與筒體的焊接沒有按技術(shù)規(guī)定,沒有采用開坡口焊,而是平焊,焊接強(qiáng)度不夠,不能承受應(yīng)有的破壞應(yīng)力,成為首先產(chǎn)生爆炸的薄弱環(huán)節(jié)。所以,氨液分離器雖被破壞,但其他的部分完好。